定量包裝機(jī)是一種物料稱量設(shè)備,在散裝物料生產(chǎn)完成后可快速*包裝的工作,且包裝質(zhì)量均勻,極大的提高了包裝速度。但是由于設(shè)置參數(shù)等原因,使得包裝好的產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)一些偏差,有些偏差較大,會(huì)影響到包裝速度,需要對(duì)定量包裝機(jī)重新進(jìn)行調(diào)整,使產(chǎn)品包裝可以達(dá)到定量的要求。
在產(chǎn)品包裝來說,引起超差現(xiàn)象的原因有以下幾種,這也成為了定量包裝機(jī)在使用中的常見問題,因此需要了解并解決。
(1)每袋都超差,且超差很嚴(yán)重
出現(xiàn)此類問題,首先觀察到的現(xiàn)象是大料門、小料門或秤料斗門中的一個(gè)出現(xiàn)了異常的現(xiàn)象,該關(guān)閉的沒有關(guān)閉。也就是說,在定量包裝機(jī)啟動(dòng)投料后,大、小料門或秤料斗門中的一個(gè)始終處于打開的狀態(tài),無法自行關(guān)閉。經(jīng)過仔細(xì)檢查可發(fā)現(xiàn),其對(duì)應(yīng)的料門的電磁閥始終帶電,經(jīng)過分析確認(rèn),該現(xiàn)象的發(fā)生是由于PLC中的輸出繼電器因高頻率使用造成其內(nèi)部觸點(diǎn)的黏結(jié),導(dǎo)致不能斷開。解決的方法是更換一路PLC的輸出,并且更改其相應(yīng)的程序。還有一種現(xiàn)象3種料門動(dòng)作異常,但其對(duì)應(yīng)的電磁閥供電正常,此故障是由電磁閥內(nèi)部的機(jī)械部分故障引起的,更換電磁閥后問題即可解決。
(2)偶爾連續(xù)幾袋出現(xiàn)超差現(xiàn)象,且超差數(shù)值不大
出現(xiàn)此類現(xiàn)象,所觀察到的現(xiàn)象是整個(gè)設(shè)備運(yùn)行正常,但是經(jīng)過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),大料門在關(guān)閉的過程中動(dòng)作不流暢,出現(xiàn)瞬間卡滯的現(xiàn)象。由于成品流速快,瞬間的卡滯會(huì)造成大量的成品落入秤料斗中,從而造成超差。大料門在關(guān)閉時(shí)出現(xiàn)卡滯的原因是因?yàn)榇罅祥T上附著了大量的粉塵,粉塵結(jié)垢后減少了大料門與下料口和大料門與小料門之間的空間,從而造成大料門的動(dòng)作不流暢,也就引起了超差現(xiàn)象的發(fā)生,用熱水將其粉塵結(jié)垢清理后問題即可解決。為避免該現(xiàn)象的發(fā)生,必須定期清理其料門上的粉塵。
(3)重量不能夠在小范圍內(nèi)穩(wěn)定,偶爾出現(xiàn)超差
出現(xiàn)該問題,首先應(yīng)對(duì)定量包裝機(jī)料斗上的吊桿進(jìn)行檢查,看其是否有松動(dòng)的現(xiàn)象,因?yàn)榈鯒U是稱重傳感器與秤料斗之間的連接部件,吊桿的松動(dòng)會(huì)造成稱重傳感器測量的不穩(wěn)定性。另外還要對(duì)其傳感器的接線板進(jìn)行檢查,看其線路板上是否有虛焊或脫焊的現(xiàn)象,這些都是有可能引起超差現(xiàn)象的原因。